2012年底,铸造厂缸盖车间制芯工段最终实现了宗旨——砂芯库存数量从484车降落到280车,砂芯流转周期从48小时延长到32小时,两个指标的达成率分手为136%和166%。一个消费周期增添库存积存87万元,间接增添砂芯车和降废老本23万元。
名目组制订了精益班组名目导图,明白了实现宗旨的一系列对策和运动规范,使各单位的班组治理既能维持各自的特征,又能到达和谐一致的基本请求。名目组依赖协同高效的“百团大战”,如期实现了各项宗旨。
名目组同时肯定了三大影响因素:一是没有造成一个流消费,工序间需进行储藏;二是员工的消费效力不一致;三是砂芯库存过多。
针对这三大因素,名目开端推行射芯、修芯、钻孔、组芯、浸涂、烘烤一个流作业;推行在线组芯一条龙作业,防止反复休息,实现举措繁多化、规范化;推行砂芯库存目视化治理,合理支配消费。在推行改良的历程中,名目组应用了少量改良工具,如意大利面条图、作业举措(要素)剖析、定点摄影、价值流程图、工艺流程剖析图、规范作业指示书SOP等。
在检查会中发明问题3000多个,改良了2180个。在小集团改良运动中,发起机一厂的班组装备质量故障率由4。02%降落到0。29%,发起机二厂的作业时光改良率晋升了12%,在保平安、提质量、降老本和增效益等方面获得了丰盛效果。
铸造厂缸盖制芯物流改良名目通过物流、现场作业、可视化看板治理等三小气面进行了改良,进步了砂芯质量和消费效力,降落了老本,改良了全部消费流程。
名目组通过全员查找历程糟蹋,进行现状改良剖析,嘉奖员工有价值的倡议。名目组通适量化找涌现场丧失:砂芯库存多,员工把时光消耗在寻觅、搬运等不增值的举措上;砂芯流转周期长达48小时。
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